時間:2009-11-13 10:00:30來源:yangliu
圖3正循環(huán)流程圖[/align]
出爐側(cè)沒有鋼。在滿足這些安全條件后,選擇后退按鈕,即可啟動步進梁逆循環(huán)。逆循環(huán)的程序流程圖如圖4所示。
在逆循環(huán)的流程圖中StartReverseCycle為啟動步進梁逆循環(huán)的條件,其他的判斷條件和正循環(huán)中的注釋相同。
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圖4逆循環(huán)流程圖[/align]
3.2.3 踏步循環(huán)
步進梁的踏步周期只有在加熱爐的自動和半自動狀態(tài)才能選擇,在滿足安全條件時,設定一個延時后,選擇升降按鈕,步進梁就開始踏步循環(huán),直到延時結(jié)束。程序流程圖如圖5所示。
在逆循環(huán)的流程圖中StartUpDownCycle為啟動步進梁踏步循環(huán)的條件,其他的判斷條件和正循環(huán)中的注釋相同。
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圖5逆循環(huán)流程圖[/align]
3.2 鋼坯跟蹤部分
為實現(xiàn)鋼坯的跟蹤,把爐號、長度、重量、鋼坯在爐內(nèi)的位置放于DAT\QP數(shù)據(jù)存儲器內(nèi),以P2位置的鋼坯為例,這些數(shù)據(jù)存放在P2:TEXT、LP2、P2:REAL和QP2數(shù)據(jù)存儲器內(nèi)。當正常軋制時,啟動跟蹤信號StartChaBilTra=1,依靠元素MOVE按圖6方式進行數(shù)據(jù)傳遞。
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圖7倒坯跟蹤[/align]
當對鋼坯進行清爐控制時,鋼坯只出不進,啟動StepTraking=1,由于此時無進爐鋼坯,推鋼機不產(chǎn)生動作信號,活動梁上的鋼坯前移后,P1位置的數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)據(jù)由P100的全零位給予補充。
P98位置鋼坯的爐號是由操作工在Advant500操作站的人機對話框內(nèi)手動寫入,重量是靠爐前的稱重系統(tǒng)稱重后自動存入P98:TEXT寄存器內(nèi),長度的計算是通過入爐輥道的設定速度和爐前的光電管檢測,經(jīng)長度積分元素LINT得到寫入LP98寄存器內(nèi),這些值一經(jīng)得到,不會因鋼坯在爐內(nèi)的位置改變而改變。鋼坯在爐內(nèi)由P97到P1位置時,QP1的數(shù)據(jù)是由推鋼機的位置變送器在P1位置檢測而來,即QP1=AOC147(位置變送器在P1位的檢測值 ),正常軋鋼時,鋼坯 在爐內(nèi)的位置按式①和式②計算:
QPn=QPn+W.B Step Done 式①
QP(n+1)=QPn 式②
從爐內(nèi)倒鋼時,鋼坯在爐內(nèi)的位置按式③和式④計算:
QPn=QPn- W.B Step Done 式③
QP(n-1)=QPn 式④
QP(n-1)、QPn、QP(n+1)分別表示爐內(nèi)P(n-1)、Pn、P(n+1)位置的跟蹤數(shù)值,W.B Step Done表示安裝在活動梁上位置變送器的后退位置與前進位置之差,即檢測到的活動梁前進行程。
為避免活動梁設定的執(zhí)行步距與位置變送器檢測到的實際步進距離產(chǎn)生的偏差會累加到下一步進周期,保證鋼坯在到達出爐側(cè)時能順利出鋼,活動梁的執(zhí)行步距需要進行補償。步進梁的誤差補償?shù)某绦蛄鞒虉D如圖8所示。
步進梁的誤差補償和下一步的步距的計算公式為:
WBTrasERROR=StepWBDone-StepWBToDo(上一循環(huán)的) 式⑤
StepToDo(下一循環(huán)的)=StepWBSet-WBTrasError 式⑥
公式中的WBTrasERROR為步進的誤差,StepWBDone為上一步的步進值,StepWBToDo為下一步的步進值,StepWBSet為步進設定值。
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圖8誤差補償流程圖[/align]
在流程圖中,PosTrasBmmBwd為在WBBackwardPosition采的ZT4的步進梁的平移值,PosTrasBmmFwd為在WBForwardPosition采的ZT4的步進梁的平移值。
在Advant500操作站的人機對話框圖內(nèi)能直接觀察到活動梁上是否存在鋼坯和將要出爐鋼坯的爐號、長度、重量、爐內(nèi)位置,即P94。在制作人機對話框時,將活動梁上的每一支鋼坯的位置QPn與L2=1、H2=21920進行比較,如果QPn>L2,表示此位置上有鋼坯,顯示鋼坯的爐號、長度、重量、爐內(nèi)位置,讓它一直閃爍。否則用黑條框顯示,表示此位置上無鋼坯。
鋼坯跟蹤部分的程序流程圖如圖9所示。
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圖9鋼坯跟蹤程序流程圖[/align]
4 結(jié)束語
該系統(tǒng)97年在萊鋼中小型車間投入運行后,性能穩(wěn)定,可以進行大、小鋼坯的燒制,并實現(xiàn)了鋼坯從入爐輥道到出爐輥道,對每一支鋼坯的爐號、長度、重量、爐內(nèi)位置進行全程跟蹤,保證了正常的軋鋼生產(chǎn),同時,為操作人員操作提供了方便。
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